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保溫水箱液位計系統的組成原理調試與故障分析及處理
摘 要:通過(guò)對SO2氣體濃度分析儀的組成原理、分析流程、標定、操作運用及其故障處理過(guò)程進(jìn)行具體的闡述,讓我們對其有了一定的了解認識,而為日后維護檢修提供一定的幫助。在我們垣曲冶煉廠(chǎng)的底吹、轉爐、硫酸車(chē)間都有應用到保溫水箱液位計,通過(guò)對該廠(chǎng)分析儀系統化的描述和分析后,就可以大體地了解其基本概況和思路,進(jìn)而提升氣體濃度的精確度。
1 保溫水箱液位計系統的組成原理
該系統主要由以下幾部分組成:樣氣取樣裝置、樣氣管道吹掃裝置、樣氣傳輸裝置、樣氣冷凝裝置、冷凝物排放裝置、分析儀器等。
系統中取樣探頭的類(lèi)型為PP1170探頭組件,此探頭過(guò)濾器為雙層復合式結構,過(guò)濾精度:0.3μm,過(guò)濾能力≤2000g/Nm3,過(guò)濾純度:99.6%,適應溫度≤700℃,其取樣探頭過(guò)濾精度很高。
取樣探頭吹掃是采用目前國際上先進(jìn)的內、外脈沖式振動(dòng)吹掃技術(shù),整個(gè)吹裝置(帶反吹柜)靠近取樣探頭現場(chǎng)安裝。內裝:(1)壓縮氮氣過(guò)濾器,用以除去壓縮氮氣中的油、水、粉塵;(2)壓縮氮氣儲氣罐,用以確保反吹時(shí)有足夠的壓力和流量,反吹效果*好;(3)壓縮氮氣分配單元,完成對取樣探頭的內、外脈沖式振動(dòng)吹掃,確保不堵塞;(4)反吹氣壓力低報警壓力表,并輸出報警信號。反吹管道與取樣管道完全獨立,以便于安裝與維護。反吹氣源采用壓縮氮氣(無(wú)油、無(wú)水、無(wú)塵),氣源壓力為0.4~0.6MPa。整套反吹裝置都裝在一臺反吹柜內,反吹柜可安裝在室外,且盡量靠近取樣探頭,與取樣探頭的距離*好不超過(guò)5m。
2 保溫水箱液位計系統的調試及分析過(guò)程
2.1 保溫水箱液位計系統的調試
吹掃氣源用壓縮空氣(氮氣)主要用于探頭過(guò)濾器的自動(dòng)吹掃清洗,和某些特殊部件的清洗保護。過(guò)程中提供的壓縮空氣(氮氣)壓力不得小于0.4MPa,流量不低于10m3/h,壓縮空氣(氮氣)中不得含有水分和油污。分析儀器柜準備:依次閉合以下電源開(kāi)關(guān):總電源、電加熱取樣管電源、探頭加熱器電源、冷凝器電源、分析儀器電源。
設備的預熱:分析系統內的電器設備需要一定的預熱時(shí)間,根據設備的不同、環(huán)境溫度的不同預熱時(shí)間也不盡相同。在室溫25℃時(shí),冷凝器需預熱約30min,若低于25℃時(shí),分析儀器需預熱約90min。
分析儀器的調試:分析儀器在預熱后,需要對其進(jìn)行標定。*先把氣瓶減壓器螺桿旋開(kāi),然后把氣瓶總閥完全打開(kāi),*后慢慢旋緊減壓器螺桿,將標氣接在“樣氣入口”上。分析儀內部裝有壓力傳感器,*大承受壓力為0.3MPa,所以必須使輸出壓力小于0.3MPa,保證氣樣流量在60L/h,此時(shí)方可對分析儀器進(jìn)行校準操作。標定時(shí),需將系統內部五通切換閥放在“校正”位置上,通上標準氣體,進(jìn)行標定。根據分析儀量程的不同,我們要選用不同的標氣。標定完畢后應及時(shí)把標準氣氣瓶總閥關(guān)閉,防止標準氣的泄漏,造成不必要的浪費。
系統的工作模式:分析系統有兩個(gè)工作模式,分別為待機/維護模式、運行模式。運行模式又分為手動(dòng)和自動(dòng)兩種模式。系統通電后,設備在自檢完后自動(dòng)進(jìn)入待機/維護模式。進(jìn)入此模式意味著(zhù)系統可以立刻投入使用(必須手動(dòng)切換到運行模式),或者存在嚴重故障(系統報警指示燈會(huì )亮)。系統進(jìn)入待機/維護模式有以下幾種情況:在*一次通電;人為通過(guò)關(guān)閉“啟動(dòng)”按鈕;系統濕度報警在采樣狀態(tài)下;延時(shí)15s后仍然出現樣氣流量低于10L/h 分析儀器出現嚴重故障報警;壓縮空氣(氮氣)氣壓低于0.4MPa報警 ;冷凝器出現嚴重故障。
2.2 保溫水箱液位計系統的分析過(guò)程
系統在正常供電且無(wú)嚴重故障時(shí),手動(dòng)閉合“啟動(dòng)”按鈕,系統將進(jìn)入自動(dòng)模式。當系統處于采樣分析狀態(tài)時(shí),在PLC啟動(dòng)下,系統會(huì )自動(dòng)采樣,采樣結束后,反吹開(kāi)始工作,系統每隔一定的時(shí)間自動(dòng)排水,并輸出采樣無(wú)源觸點(diǎn),被測氣體在抽氣泵的作用下進(jìn)入分析系統,*先經(jīng)過(guò)探頭過(guò)濾器進(jìn)行一級過(guò)濾,然后通過(guò)取樣電磁閥進(jìn)入預處理系統,再然后在冷凝器中除水進(jìn)行干燥處理,*后通過(guò)三通切換閥(三通切換閥處于采樣位置)和報警模式過(guò)濾器,經(jīng)膜式過(guò)濾器精細過(guò)濾后,在浮子流量計的調解下進(jìn)入分析儀器進(jìn)行分析。系統中的冷凝水可以通過(guò)蠕動(dòng)泵,以手動(dòng)或自動(dòng)的方式排出分析柜。
在運行模式下,我們可以通過(guò)手動(dòng)觸發(fā)開(kāi)關(guān)(啟停F1、反吹F2、采樣F3、排水F4)來(lái)改變當前的程序運行邏輯,即手動(dòng)模式。
3 保溫水箱液位計系統的故障分析及處理
該廠(chǎng)共有5套PS7000系列過(guò)程分析成套系統,分別于底吹爐高溫風(fēng)機出口一套,轉爐高溫風(fēng)機出口兩套,硫酸風(fēng)機入口一套,尾氣脫硫系統入口一套。操作人員需要通過(guò)觀(guān)察其變化趨勢,來(lái)及時(shí)調節風(fēng)機導葉的開(kāi)度,保證二氧化硫濃度維持穩定,并且及時(shí)調節轉化工序的冷激閥,使轉化器的溫度在控制指標內,為硫酸的持續穩定生產(chǎn)提供條件。自從2014年3月份這5套設備投入使用之后,系統就頻繁發(fā)生故障,經(jīng)常造成無(wú)法使用,使得工作人員不能準確操作,影響硫酸車(chē)間效率,究其原因,大致分為以下幾方面。
(1)系統設計及工藝狀況:系統設計時(shí)考慮的不夠全面,造成無(wú)法避免的系統性故障,從而使整個(gè)系統無(wú)法正常工作。例如,尾氣脫硫系統入口的一套設備,保溫水箱液位計的量程設計是0~800ppm,但實(shí)際上早已超出許多,經(jīng)常出現爆表情況,這樣長(cháng)期性的超量程就大大縮短保溫水箱液位計的使用壽命,這樣的情況下必須更換分析儀器。5套分析儀系統在使用時(shí),由于反吹電磁閥設計選的型號小,導致反吹氣路經(jīng)常不通,在采樣之后無(wú)法對探頭進(jìn)行吹掃,探頭堵塞無(wú)樣氣進(jìn)入,無(wú)流量,故障報警,這時(shí)就需拆下探頭清洗過(guò)濾器或更換,更換電磁閥。
(2)樣氣預處理系統:樣氣氣路上的部件發(fā)生阻塞或泄漏現象,導致SO2濃度偏低。從煙氣進(jìn)入取樣探頭開(kāi)始,一直到分析儀氣室之前這段都屬于樣氣預處理系統。各個(gè)元件之間以及取樣管線(xiàn)上的任何一個(gè)小小的堵塞泄露都會(huì )造成測出來(lái)的值不準確。例如,底吹爐高溫風(fēng)機出口的一套設備在起初安裝時(shí),由于現場(chǎng)安裝人員的過(guò)失,將取樣管道交叉疊放,導致SO2濃度一直偏低,*終重新更換新管路,整個(gè)系統才能正常使用。取樣探頭使用時(shí)間過(guò)長(cháng)導致酸泥堵塞,蠕動(dòng)泵工作效率低,冷凝器內凝液無(wú)法正常排出,導致系統里有水蒸汽,采樣電磁閥使用時(shí)間長(cháng)導致堵塞;抽氣泵不能正常工作產(chǎn)生負壓或負壓不夠,等等;各組件之間的氣密性不佳都會(huì )造成SO2濃度一直偏低,從而影響工作人員做出正確的判斷,導致效率降低。所以模式過(guò)濾每月需更換一次,定期檢查柜內有無(wú)漏氣現象,氣路是否有堵塞現象;檢查反吹柜、儀表柜內樣氣管道線(xiàn)是否有異物;檢查抽氣泵能否正常工作都是解決此類(lèi)問(wèn)題的方法。
(3)保溫水箱液位計自身的問(wèn)題:使用一段時(shí)間零點(diǎn)、量程會(huì )漂移,這就需要經(jīng)常標定樣氣流量保持在60L/h,以保證SO2濃度值穩定。
4 結語(yǔ)
保溫水箱液位計作為該廠(chǎng)重要的工藝檢測儀表,其運行情況直接關(guān)系著(zhù)生產(chǎn)能否正常運行。為了避免系統故障頻繁發(fā)生,我們必須加強日常巡檢,制定有效的維護措施,提高維護人員的責任心和維修水平,保證系統安全、可靠、準確的運行,以提高我廠(chǎng)生產(chǎn)效率。