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探究柴油加氫裝置中高溫磁翻板液位計管線(xiàn)泄漏原因

發(fā)布時(shí)間:2021-01-22 17:39:45??點(diǎn)擊次數:1364次

摘要:通過(guò)對180萬(wàn)t/a柴油加氫改質(zhì)裝置熱低分D-104液位計鉻鉬鋼材質(zhì)接管焊縫裂紋原因及處理情況分析,闡述了鉻鉬鋼管線(xiàn)安裝過(guò)程中焊前預熱、焊接層間溫度控制、焊后保溫緩冷、熱處理及檢測等各項工藝的必要性。
1 裝置概況
烏魯木齊石化公司煉油廠(chǎng)180萬(wàn)t/a柴油加氫改質(zhì)裝置由中國寰球工程設計公司遼寧分公司設計,設計能力180萬(wàn)t/a,該裝置由中石油*七建設公司負責建設,于2015年建成,2016年7月試車(chē)成功。
2 泄漏情況
該裝置于2016年9月開(kāi)工轉人正常運行,2016年9月7日發(fā)現D-104液面計上引出線(xiàn)有冒油氣現象,現場(chǎng)檢查發(fā)現D-104液面計上接管引出線(xiàn)法蘭后焊縫靠上部有裂紋現象,車(chē)間對泄漏部位進(jìn)行帶壓鉚擊消漏處理。9月8日該部位再次出現泄漏,裝置停工隔離處理(表1)。

3 泄漏管線(xiàn)檢測情況
*先對該管線(xiàn)母材、法蘭母材及焊縫進(jìn)行了光譜檢測、硬度和金相檢測(圖1,圖2)。

(1)對該段管線(xiàn)進(jìn)行能譜檢測,確認該管線(xiàn)材質(zhì)為lCr5Mo,管線(xiàn)材質(zhì)無(wú)問(wèn)題。
(2)硬度檢測發(fā)現該裂紋焊縫附近熱影響區硬度值*高達到349HB,超過(guò)技術(shù)規范要求的不大于241HB。
(3)現場(chǎng)對泄漏部位打磨、著(zhù)色檢測,發(fā)現該裂紋為貫穿性裂紋。裂紋主要在焊肉邊緣熱影響區位置,且裂紋靠?jì)缺诒容^明顯,裂紋明顯為由內向外開(kāi)裂。
4 管線(xiàn)修理情況
管線(xiàn)檢測完成后采用氧乙炔對焊口進(jìn)行了割除、磨光機打磨,消除全部裂紋缺陷,加T.坡口、焊口PT檢測無(wú)缺陷然后按lCr5M?管線(xiàn)焊接技術(shù)規范進(jìn)行了焊前熱處理、焊接(控制層間溫度)、焊后后熱、保溫緩冷、熱處理、PT和射線(xiàn)檢測合格。
5 泄漏原因分析
5.1 管線(xiàn)材質(zhì)檢查
對該段管線(xiàn)進(jìn)行了能譜分析,確定管線(xiàn)材質(zhì)為lCr5M〇,管線(xiàn)材質(zhì)符合設計。lCr5Mo材質(zhì)管道在焊接時(shí)要求比較苛刻,需要焊前預熱、焊接時(shí)控制層間溫度、焊后要后熱及保溫緩冷,以及焊后熱處理。焊接工藝相對較復雜。鉻鑰鋼焊接接頭容易出現熱裂紋、延遲裂紋和再熱裂紋,需要嚴格控制好焊接及相應工序質(zhì)量。
5.2 液面計及附屬閥門(mén)等附件的重力產(chǎn)生的應力
液面計及其閥門(mén)等附件的重力產(chǎn)生的應力。該段液面計引出線(xiàn)總線(xiàn)為DN80管線(xiàn),各高溫磁翻板液位計面板和雙法蘭液位計引線(xiàn)及閥門(mén)為CL300DN50,有一定重量,會(huì )作用于上下接管上產(chǎn)生-定應力。
5.3 熱變形產(chǎn)生的應力
D-丨04在正常使用過(guò)程中罐體溫度2201,液面計引出線(xiàn)溫度稍低,管線(xiàn)與容器本體受熱均有形變,但由于管線(xiàn)與容器本體溫度變化量存在偏差故形變量不一致,導致管線(xiàn)承受一定應力。
5.4 焊接質(zhì)量
檢查該焊縫在原始安裝過(guò)程中的檢測報告,其中射線(xiàn)探傷發(fā)現1點(diǎn)鐘方向存在一處圓形缺陷,評定為1級合格且硬度值檢測也合格。本次泄漏后檢測焊縫實(shí)際硬度為349HB,遠遠高于SH3501-2011《石油化工有毒、可燃介質(zhì)鋼制管道T程施工及驗收規范》中要求的不大于241HB。
5.5 操作運行
從實(shí)際運行情況看,D-104日常操作溫度在220丈左右,操作壓力2.6MPa左右,溫度和壓力均平穩,介質(zhì)為熱低分油氣,無(wú)超設計要求情況發(fā)生。綜合以上情況分析為:該管線(xiàn)在安裝過(guò)程中由于焊接質(zhì)量等不到位導致焊縫存在1處原始制造缺陷,加之焊后熱處理不到位,焊縫硬度值嚴重超標。同時(shí)從現場(chǎng)缺陷裂紋打磨檢查情況來(lái)看,裂紋由管內壁向外發(fā)展。綜上所述,D-104液面計引線(xiàn)接管泄漏原因為焊接原始缺陷裂紋,加之熱處理不到位(焊縫和熱影響區存在淬硬組織,有較大裂紋傾向),在管線(xiàn)熱變形應力和液面板重力等應力的綜合作用下,裂紋由管內壁向外延伸發(fā)展,*終導致泄漏。
6 采取的措施和經(jīng)驗教訓
(1)對泄漏的裂紋焊縫割除打磨消除裂紋,同時(shí)對坡口進(jìn)行PT檢測無(wú)缺陷。
(2)返修施工方案嚴格按焊接?。噲绦?。
(3)焊縫熱處理嚴格按熱處理工藝執行,控制好升降溫速率及時(shí)間。
(4)嚴格按技術(shù)規范要求,焊后24h及熱處理后進(jìn)行硬度、射線(xiàn)探傷等無(wú)損檢測,確認檢測合格D
(5)對裝置lCr5Mo鉻鉬鋼管線(xiàn)焊縫全部進(jìn)行硬度檢測,對高于241HB硬度值的焊縫根據技術(shù)規范重新進(jìn)行熱處理,直至硬度檢測合格。同時(shí)對硬度超300HB的管線(xiàn)焊縫進(jìn)行射線(xiàn)探傷抽檢,其余超標焊縫全部做超聲檢測。
(6)鉻鑰鋼管線(xiàn)的施工在施1:前必須制定方案,施1:過(guò)程加強監督檢查和檢測驗收。

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